李二勇,王 建,張奕梁
(深圳市帆泰檢測技術有限公司,深圳 518055)
摘 要:采用斷口宏微觀分析、化學成分分析、金相檢驗、硬度測試等方法對某地鐵道岔滑床板斷裂的原因進行了分析.結果表明:滑床板失效模式屬于疲勞斷裂,焊接工藝不當導致焊縫位置晶粒粗大、硬度偏低以及存在應力集中等是其發(fā)生疲勞斷裂的主要原因,并由此提出了改進措施.
關鍵詞:滑床板;焊縫;疲勞斷裂;焊接工藝;應力集中
中圖分類號:U214.8+1 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2017)08G0595G04
FailureAnalysisonFractureoftheSlidePlateofaMetroTurnout
LIEryong,WANGJian,ZHANGYiliang
(ShenzhenFantaiTestTechnologyCo.,Ltd.,Shenzhen518055,China)
Abstract:By meansofmacroand microfractureanalysis,chemicalcompositionanalysis,metallographic
examinationandhardnesstest,thefracturereasonsoftheslideplateofametroturnoutwereanalyzed.Theresultsshowthatthefailuremodeoftheslideplatewasfatiguefracture.Thecoarsegrainandlowerhardnessoftheweldseamcausedbytheimproperweldingprocedure,aswellasthestressconcentrationatrootoftheweldseam,weremainreasonsforthefatiguefracture.Finally,thecorrespondingimprovementmeasureswereputforward.
Keywords:slideplate;weldseam;fatiguefracture;weldingprocedure;stressconcentration
某地鐵線路軌道滑床板近期出現(xiàn)多處斷裂失效現(xiàn)象,表現(xiàn)為基板完全斷開.斷裂滑床板服役時間從3個月到半年不等,該批次滑床板、鋼軌供應商及生產工藝與以往批次相比均沒有變更,服役環(huán)境為地鐵隧道內.列車運行中變軌時,鋼軌在滑床表面橫向移動,移動距離大約為滑床長度的一半.滑床截面呈 Π 形(中空),其兩側外緣與基板焊接在一起,如圖1和圖2所示,服役時表面承受周期性的壓力(來自于列車車輪的滾動),基板下方墊有20mm厚的橡膠墊,用以吸收列車經過時的振動.滑床和基板材料牌號未知.筆者通過多種理化檢驗方法以及綜合分析,查明了該滑床板斷裂失效的模式和原因,并提出了改進建議,以避免類似失效的再發(fā)生.
1 理化檢驗
1.1 宏觀分析
斷口宏觀檢查可見,滑床板左右焊縫均有貫穿裂,紋,裂紋源均位于焊縫末端與基材的交界線位置,該處為應力集中點[1].裂紋初始向下后方小角度擴展,隨后大角度向下后方擴展,在裂紋深度距離基材表面4mm 左右時開始向左右 兩 側 及 下 方 3 個 方 向 擴展,如圖3所示.左側焊縫裂紋起源區(qū)發(fā)現(xiàn)焊縫末端存在較大孔洞,如圖4所示;右側焊縫裂紋起源區(qū)未發(fā)現(xiàn)焊接孔洞缺陷,如圖5所示.圖4中虛線箭頭指示了裂紋的總體擴展方向,在該線條兩側另有次要擴展方向.
1.2 化學成分分析
采用化學元素分析法對基板和滑床進行化學成分分析.由表1可見,基板和滑床的化學成分均符合 GB/T700-2006«碳素結構鋼»對 Q235鋼成分的技術要求.
1.3 斷口掃描電鏡分析
采用掃描電鏡(SEM)對失效滑床板斷口進行表面微觀形貌觀察,可見斷口表面覆蓋大量氧化產物,且左側斷口表面摩擦嚴重,右側斷口摩擦較為輕微.源區(qū)(焊縫根部)發(fā)現(xiàn)焊縫表面有凹坑,如圖6所示;擴展區(qū)以疲勞輝紋為主要微觀形貌,如圖7所
示;終斷區(qū)以等軸韌窩為主要微觀形貌.
1.4 金相檢驗
失效件和正常件的基板和滑床顯微組織均以珠光體+鐵素體為主,其中焊接熱影響區(qū)有網狀鐵素體+魏氏組織鐵素體+珠光體,基板顯微組織為鐵素體+珠光體,滑床顯微組織為帶狀鐵素體+珠光體,見圖8~11.從焊縫截面可以清晰地看出:失效件 和正常件的焊接方法不同,正常件焊道明顯分為上下兩層(表層焊道和底層焊道,其中表層焊道結晶方向與截面垂直,底層焊道結晶方向與截面平行);而失效 件 焊 道 僅 為 一 層 (焊 縫 結 晶 方 向 與 截 面 平行);另 正 常 件 焊 縫 中 發(fā) 現(xiàn) 有 焊 接 孔 洞 缺 陷,見圖12和圖13.
上下兩層(表層焊道和底層焊道,其中表層焊道結晶方向與截面垂直,底層焊道結晶方向與截面平行);而失效 件 焊 道 僅 為 一 層 (焊 縫 結 晶 方 向 與 截 面 平行);另 正 常 件 焊 縫 中 發(fā) 現(xiàn) 有 焊 接 孔 洞 缺 陷,見圖12和圖13.
1.5 硬度測試
分別對失效件和正常件焊縫截面試樣進行硬度測試,測試位置如圖 12 和圖 13 所示,測試結果見表2,可見失效件和正常件基體硬度接近,而失效件焊縫硬度比正常件焊縫硬度低30%~60%.
2 分析與討論
由化學成分分析結果可知,失效地鐵道岔基板和滑床材料均為 Q235鋼.由金相檢驗結果可知,失效件和正常件基板和滑床的顯微組織均以珠光體+鐵素體為主,其中滑床有帶狀組織.從焊縫截面形貌可以看出,失效件和正常件的焊接方法不同,失效件只能夠看到一層焊道,而正常件能夠看到兩層焊道.正常件底層焊道有焊接孔洞,失效件焊縫在焊道與滑床側面交界處發(fā)現(xiàn)孔洞.由硬度測試結果可知,失效件和正常件基體硬度接近,而失效件焊縫 硬度低于正常件焊縫硬度30%~60%.由斷口分析結果可知,失效件左側和右側裂紋源均位于焊縫末端與滑床側邊交界位置(即滑床與基板縫隙的末端),該處為應力集中點.綜上所述,滑床板斷裂是由于失效件焊縫晶粒粗大、硬度低,焊縫末端與滑床側邊交界位置原本就存在應力集中,在車輛行駛時的周期性壓力作用下,此處萌生裂紋,隨后裂紋沿著熱影響區(qū)與基材交界面向焊縫內部擴展,到達熱影響區(qū)最低點時改向硬度更低的基體內部擴展,最終形成疲勞斷裂[2G5].
3 結論及建議
滑床與基板焊縫處存在焊接缺陷,是導致滑床板在焊縫處疲勞斷裂的主要原因.建議改善焊接工藝,收焊時焊槍停留時間適當縮短;另外采用正常件的焊接工藝,即在滑床和基板交界線處分兩次焊接,有利于改善晶粒粗大和應力集中問題用 X射線的衍射原理可進行殘余應力測試、殘余奧氏體含量測定和物相分析等;③利用 X 射線的電離作用進行元素和價態(tài)分析等.限于篇幅,本次只是對這門技術從原理到實際應用進行了一些簡單的概述.