張本國 1,2,趙 ?。?2,夏建生1,2,范利鋒3
(鹽城工學(xué)院1.機械工程學(xué)院;2.江蘇省模具智能制造工程技術(shù)研究中心,鹽城 224051;
3.內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院,呼和浩特 010070)
摘 要:利用化學(xué)成分分析、組織與斷口觀察、力學(xué)性能測試等方法分析了高強度35CrMo鋼螺栓在縮徑加工過程中的斷裂原因.結(jié)果表明:35CrMo鋼螺栓的斷裂具有典型的脆性斷裂特征;35CrMo鋼組織的不均勻性導(dǎo)致其抗拉強度較低,在縮徑加工的矯直工序中,當螺栓縮徑部位的拉拔力較高時,螺栓斷裂.
關(guān)鍵詞:35CrMo鋼;螺栓;縮徑加工;斷裂
中圖分類號:TG376.8 文獻標志碼:B 文章編號:1000G3738(2017)06G0095G0FractureReasonof35CrMoSteelBoltinNeckingProcess
ZHANGBenguo1,2,ZHAOJian1,2,XIAJiansheng
1,2,FANLifeng
3
(1.CollegeofMechanicalEngineering;2.JiangsuMouldIntelligentManufacturingEngineeringResearchCenter,
YanchengInstituteofTechnology,Yancheng224051,China;3.TransportationofInstitute,
InnerMongoliaUniversity,Hohhot010070,China)
Abstract:ThereasonforfractureofhighGstrength35CrMosteelboltduringneckingprocesswasanalyzedby
themethodssuchaschemicalcompositionanalysis,microstructureandfractureobservationandmechanicalproperty
testing.Theresultsshowthatthefractureof35CrMosteelbolthadatypicalbrittlefracturecharacteristic.The
microstructueofthe35CrMosteelwasnonGuniform,resultingintherelativelylowtensilestrength.Duringthe
straighteningofneckingprocess,whenthepullingforceattheneckingpartoftheboltwasrelativelyhigh,thebolt
fractured.
Keywords:35CrMosteel;bolt;neckingprocess;fracture
0 引 言
目前,我國風(fēng)電行業(yè)塔筒中普遍使用35CrMo鋼制螺栓.某廠在使用35CrMo鋼生產(chǎn)塔筒螺栓的過程中,在縮徑加工的拉拔矯直工序時螺栓經(jīng)常發(fā)生斷裂,造 成 材 料 的 浪 費 和 成 本 的 增 加.國 內(nèi) 外 在35CrMo鋼的斷裂失效分析方面均已進行了較多的研究[1G4],但對于其在加工過程中斷裂原因的研究較少.為了找到35CrMo鋼螺栓在縮徑加工時斷裂的原因,作者對此斷裂螺栓進行了失效分析.
1 理化檢驗及結(jié)果
1.1 化學(xué)成分
在斷 裂 35CrMo鋼 螺 栓 上 取 樣,根 據(jù) GB/T4336-2002,利用 Labspark1000型火花直讀光譜儀進行化 學(xué) 成 分 檢 測.由 表 1 可 見,斷 裂 螺 栓 鋼的化學(xué)成分滿足 GB/T3077-1999對35CrMo鋼的化學(xué)成分要求,有害元素磷、硫的含量低于標準規(guī)定的指標.
1.2 斷口形貌和夾雜物
由圖1可以看出:斷裂螺栓斷口呈灰色,表面粗糙,可見明顯棱線;斷口附近無塑性變形區(qū),斷口表面存在裂紋源區(qū)和裂紋擴展區(qū);斷口具有典型的脆性斷裂特征.在斷裂 螺 栓 斷 口 處 的 裂 紋 源 區(qū) 截 取 試 樣,在FEIQuanta200型 掃 描 電 鏡 (SEM)下 觀 察 形 貌 .
由圖2可以看出:斷口裂紋源區(qū)附近無冶金和加工缺陷;裂紋源區(qū)主要呈穿晶斷裂和沿晶斷裂形貌,并伴有韌窩混合斷裂特征;在裂紋源區(qū)存在大量夾雜物.